——鲁南化工公司部分基层单位承包经营调查 Dd]f8`;"I?
企业的生存发展离不开外部大市场,而企业加强内部管理也要借助于市场化的手段,不断建立完善以提升效率和效益为根本目的的市场化管理体制机制,这是企业管理创新的重要方向。集团公司以“国有体制,市场机制”为基本原则,深入推进改革改制工作,在鲁南化工公司见到了显著成效。2012年,这个由原鲁南化肥厂和原国泰公司整合而成的企业焕然新生,为推进机制创新提供了崭新契机。他们因地制宜,突出重点,创新形式,分别实施了醋酐、煤浆供应中心、一氧化碳车间、二甲基亚砜、改性聚甲醛、新型肥料、醋酸技术工艺等7个项目的承包经营,在激活内部发展驱动力的同时实现了外部市场的突破进展,同口径比上年减亏1.18亿元。鲁南化工公司用生动的实践证明了——“里应外合”增活力,改革改制天地宽。 MsNNM I
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承包激活“增长点” /X?_EKIY
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“我们是内部承包第一个吃螃蟹的人”,醋酐分厂承包经营人宋宪稳这样对记者说。 eR! uF))
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自2010年6月一次试车成功以来,诸多内外部原因让醋酐装置始终停留在亏损运营的窘迫状态。如何冲出这个漩涡?2012年初,按照集团公司、煤化公司的部署,一个全新的机制在鲁化酝酿成熟——立足国有体制,运用民营机制,对醋酐装置进行产供销一体化的承包经营。 nKMx5q$fg
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2012年3月3日,经过激烈公开竞聘,宋宪稳在承包经营书上签上了自己的名字。 5'1=2Ijn
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“承包经营8个月以来,我们充分感觉到了放权带来的发展动力,全体职工拧成一股绳,开展了技术攻关、优化运行、达产达效总决战,与2011年相比,吨醋酐消耗平均降低蒸汽约1500千克、一氧化碳约70立方、甲醇30千克、醋酸120千克,催化剂回收也取得较好成效,吨醋酐降低制造成本约1600元,确保了装置长周期稳定运行,给我们以后的工作也增添了更多的信心和动力。”说到这里,宋宪稳脸上洋溢着开心的微笑。 8E_}3?+\:
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年产10万吨醋酐装置,是国内醋酐装置单套产能最大的,没有任何成熟的经验可以借鉴。但就是凭借着灵活的运营机制,让团队的战斗能力和个人的潜能得到最大可能的激发与调动。2012年7月,装置班产连续突破100吨、日产达到300吨。顺利通过72小时考核,刷新周产2037.34 吨的新纪录,成功实现达产。2012年全年,他们生产醋酐7万吨,在运行天数与上年相比减少30天的情况下,增产2.4万吨,实现同比减亏4000余万元。 }>>qL
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承包打开“市场门” ^|6/88@qAx
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2012年4月16日,二甲基亚砜装置承包经营责任书正式签定,标志着亚砜正式踏上承包经营之路。这也是鲁化继醋酐、新型肥料之后第三个实行产供销一体化承包经营的项目。 ,jm@/gD=<N
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亚砜承包经营人常春告诉记者:“亚砜装置始建于2003年,2005年5月试车生产。由于受各方面因素影响,装置始终不能实现较好的效益运行。这次公司领导决定让亚砜实行承包运营,对我们来说是一个挑战,也是一个机遇。” ~U[njK^8(
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常春是在亚砜开车的半年后,也就是2005年11月就接管了亚砜的运行管理,近7年的摸爬滚打,随着一次次的技术改造,装置运行日趋稳定,他也成为亚砜行业的技术专家,这一次产供销一体化的独立运营,又给了常春一个崭新的舞台。 Eg!),oz4G
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